心中有不少心得體會時,不如來好好地做個總結,寫一篇心得體會,如此可以一直更新迭代自己的想法。那么心得體會怎么寫才恰當呢?下面我幫大家找尋并整理了一些優秀的心得體會范文,我們一起來了解一下吧。
發動機拆裝實訓報告心得體會篇一
首先在拔出汽車點火開關鑰匙,拆卸蓄電池負極,副駕駛座椅及地板之后。我和組員一起放出水箱的水,由于我站在車頭位置正對著水箱排水口,排出來的水噴在了我的身上,幸好是冷車、水箱內裝的是水還不是冷卻液,所以很幸運沒受傷,算是有驚無險,但自己心里還是有些難受。
然后是放機油,在松卸排油孔螺絲時一定要小心,不要讓排油孔螺絲掉入儲液器里去了。(由于前些天放假沒預習發動機的拆裝步驟,所以臨陣磨槍看起了步驟)一組員說:“要想拆下發動機就要先拆下水箱,這樣才好拿。“好主意”我們決定拆水箱,于是就降下車。但是上車一看就傻眼了,水箱后面還有進氣管、副水箱、旁通水管、接水箱的上下水管、水箱冷卻風扇、風扇渦流罩、及三條皮帶、七個皮帶輪等等。
只有拆下這些才能取出水箱,可是在整個發動機拆裝以上部件是最不容易弄的。螺絲不大,東西不多,但空間狹小,手不容易伸進去。用什么工具?趴在車內還是躺在車底?擺個怎樣的姿勢才不費力又安全舒適?我們前思后想,最后,花了一上午時間終于拆下了水箱。
到了下課時間老師感覺我們動作太慢,就將任務分配了一下:1、排氣管與排氣歧管連接固定螺絲可以拆卸;2、 起動機及起動機電源線,離合器分泵可以拆卸;3、傳動軸及變速器可以拆卸。接著老師又補充了一句:“我怎么沒見到人工作呢?車上只需留下一人拆連接線束就ok了。”
噢,原來現在不是你我他一人完成所有任務的,工作的實效性源自與對機械結構的熟悉程度和戰友的密切配合,團隊的合作精神也很重要。
這樣我們很快就吊出了發動機。在了解發動機時我們對曲軸正時、凸輪軸、保養機油泵、檢查搖臂軸、水泵、節溫器、節溫器蓋等,用時一天。在安裝節溫器蓋時,一組員不小心將螺桿擰滑絲了。我們為了趕時間就簡單的多涂了些密封膠并帶緊。心想一小點縫不會漏水吧。(事后真是后悔呀),另外曲軸位置傳感器與曲軸正時皮帶輪的間隙沒調整好。
在安裝發動機時,在老師的指導下,我們先擰松了發動機支撐膠上的固定螺絲。用吊臂將發動機吊進去慢慢座下。但是發動機支撐座的螺孔對不上位,如果硬來的話會使螺絲滑牙,經過仔細檢查,發現是支承座上鐵片弓曲導致螺孔對不上,就將發動機支撐膠上的固定螺絲擰松了。又吊起來重新對正螺孔先擰上這邊支撐膠的螺絲,再上緊另一邊的螺絲。(在放下發動機時還要注意一定要組員密切配合,不能將手伸入發動機的側面和下邊怕被發動機壓住了。只能將手放在發動機的上邊。發動機下降時不能壓住任何東西。特別是看好冷氣泵、液壓方向助力泵以免被壓壞。)然后分工同時進行:
1、排氣管與排氣歧管連接固定螺絲。
2、安裝變速器擋泥板、飛輪、離合器片壓盤禁錮螺絲(對正 離合器片與飛輪中心孔用四擋輸入軸插入在禁錮螺絲;如果沒有就從壓盤邊的三個縫隙中,用手去感覺內端 壓盤與離合器片邊緣的平整)
3、準備變速器,變速器吊膠固定螺絲。
接著一組四人對接變速器,穿上吊耳螺絲。在對接時變速器輸出軸端口沒有堵塞好 導致變速器一傾斜齒輪油流了出來趟了一地。放下變速器先擦干凈了再裝上去。在拆卸時很平整沒有出現這個情況,還有一組員用布片塞住了后孔。 真不該出此狀況,又分工。
1、安裝傳動軸。
2、離合器分泵、起動機及起動機電源線、變速器與發動機固定支架、掛擋機構、離合器分泵等等,這里又有一定時間浪費,問題出現在固定螺絲的長短,同一型號的螺絲可以隨便擰,但是長短不一裝上也沒用,有長短之分就有其固定的位置,不能混裝。(在安裝發動機時共出現兩次這樣的錯誤,浪費了不少時間)
3、所有連接線束。
然后在按拆裝步驟的逆過程開始安裝:水箱、接水箱上下水管、旁通水管、下渦流罩風扇、液壓方向助力泵、液壓方向助力泵皮帶調校輪及驅動皮帶、冷氣泵、空調皮帶調校輪及驅動皮帶、發電機及水泵驅動皮帶。調節皮帶的松緊度。上渦流罩、副水箱、旁通管、進氣管。
最后加水、加機油準備試車,但是發現節溫器的一個螺絲孔漏水出來,噢,原來有一個螺絲沒上緊有裂紋真的會漏水出來。這個問題很難辦,第一不好拆卸,第二不好攻螺絲孔。但是我們還是拔出下水管, 拆卸了節溫器蓋(不注意,地上又是一灘水跡),從左前輪上擺臂的位置伸進去攻取螺紋,剪出墊片、在接口處涂抹密封膠。安裝螺桿時,站在一旁的,老師看見了就接手把螺桿調了方向(此螺桿特殊,兩頭螺紋長度不一,中間還有一段沒有螺紋)將長的螺紋一端擰進去,擰的時候在螺桿上帶了兩顆螺絲,這兩顆螺絲緊在一起在螺桿上不能隨意轉動。老師并且告訴我們:只有這樣才能上緊密封好。裝好后再加入水檢查密封好,果然不漏水。裝成后開始全面檢查驗收。由于以下原因檢查不充分,導致三個突出的問題。通知老師檢查驗收,黃老師用時不到十分鐘就檢查出三個問題。 車上看一看、車底敲一敲找到問題了,真令我瞠目結舌,佩服。
被老師查出的問題:
曲軸位置傳感器與曲輪間隙過大(最佳間隙是0。4~0。7mm);2、水箱風扇渦流罩沒有安裝好;3、 掛擋機構螺絲沒有固緊。在調節曲軸位置傳感器與曲輪間隙時先擰松曲軸位置傳感器輪間隙時,先擰松曲軸位置傳感器與曲軸正時蓋固定的兩顆螺絲,再推動曲軸位置傳感器往曲輪上靠。可是禁錮了螺絲間隙又會變化。怎么辦?正在百思不得其解時,老師示范了一次給我看。只見老師將這兩個禁錮螺絲輕輕帶緊用0。5mm的塞尺插入間隙位,用一鐵棒對準曲軸位置傳感器支撐鐵片拿鐵錘輕輕一敲加力上緊螺絲,拔出塞尺。
我怎么沒想到這個辦法?不是我不明白老師這么做的物理原理,而是我沒有細心曲軸位置傳感器固定支架螺絲孔的大小、形狀。吊出發動機好調整,但是在車上受到空間、位置的限制就不好調整了。
掛擋機構螺絲沒有禁錮,是人為原因。第一在連接掛檔機構當時就要上緊。 第二在檢查驗收時就應該有順序的檢查,(按照裝配順序去檢查)老師在檢查冷卻風扇時發現風扇渦流罩裝好,有裂縫,就說了一句:“這臺車著車后可能引起水溫高。”汽車水溫高有很多因素造成水箱散熱不好、水泵工作不暢、節溫器打不開、水管堵塞、風扇打滑、冷卻液減少等等。風扇渦流罩是固定集中空氣流向,如果風扇沒安裝好就影響了空氣的定向流向,會直接導致水箱散熱不好、結果是水溫高。(事后我們仍然沒裝好,老師的評語是檢查很客觀很責任很專業。)
最后準備開始點火著車,給電瓶充電、加入定量汽油,在這里黃老師一邊起動、一邊檢查了油路、電路和點火線圈。不一會兒打著車發動機待速很穩。
發動機拆裝實訓報告心得體會篇二
本次拆裝實習我獲益匪淺!
實習的過程中是很辛苦的,也表示富有樂趣的。當自己把一個發動機拆成零件再完整地組裝起來的時候,流下再多的汗水也是值得的了。
一。本次實習在學習上我有三大收獲:
1。 本次實習我結合了《內燃機構造》和《內燃機設計》的學習,更深入地了解了內燃機的構造和原理。
2。 對附件的拆裝我明確了分電器,機油濾清器,汽油泵的工作原理及其內部構造。
3。 通過分解和裝配,了解潤滑系,冷卻系及燃油潤滑系,充分理解了各系的工作原理和供給的特點。
二。本次實習我有六點感想:
1。感想最深的就是安全生產!不論到什么地方,安全始終是第一位的。本次實習的發動機較重,在拆裝過程中,難免有同學刮傷和擦傷,萬幸的是都是皮肉傷,沒有太大的傷害。所以,在工作中,要切記安全第一!
2。感想之二就是設計的人性化問題,這涉及到很多。比如,螺釘的位置的設計是否便于拆卸?本次實習的發動機固定發電機和進排氣管總成的螺釘就非常難裝卸。需要改進,還有零件的互換性問題,要是大多數的螺釘都可互換,那就不用勞神記哪個件的螺母是多大號了,也不用頻繁地換扳手了。
3。工藝技術我們與發達國家還存在很大的差距。舉個很小的例子,進口的螺釘在扭到一定力矩時會聽到“咔”的一聲,說明力矩已達到要求了,你再想扭也扭不動了。同樣,在拆的時候也會聽到“咔”的一聲,然后就可以輕松地將其拆下。
而國產的就沒有這種功能,管中窺豹,這就是差距啊!
4。 設計的理念問題。我們拆的發動機原型機的功率75千瓦,后來將方形的進排氣管改成橢圓形,這樣就消除了渦流效應,功率上升到了85千瓦,小小地改動就能獲得較大的收益。在原有的基礎上進行改進,見效快,成本低,收效好!我們設計新產品并不一定非要花費大量的人力物力財力去研發那些同類的產品。不過在新技術的開發上就要另說了。
5。 對工作要有科學嚴謹的態度!就本次實習來說,要按部就班地按照的拆裝順序,拆有拆的順序,裝有裝的順序,拆裝的方法也不同,都包含一定的科學道理。不遵循就不能完成任務!
6。 在實驗室的一角看到四臺轉子發動機,我原以為是從外面買回來的,后來和老師聊天的時候才得知,它們竟然是我們學校的老師自行研發并生產的樣機,并裝車測試過,但后來因為油耗和噪音問題擱置了,據說這款發動機的功率很大,而且低速的扭矩特別好。感嘆之余,倍感惋惜!感嘆的是現在只有日本的馬自達公司有轉子發動機的量產車,我們學校的老師能做到如此,實在不易!惋惜的是現在學校的研發能力已大不如以前了,這是值得我們所有人反思的!可嘆啊!
通過拆裝實習能把理論和實踐緊密結合起來,也加深了了解內燃機的組成。各部分的結構及所用的材料,工作原理,調試的原理和方法。也初步掌握了拆裝的基本要求和一般的工藝路線。同時也加深了對專用工具和測量工具的使用!
最后,感謝牛玲老師,李廣平老師幫助和教導!