每月一次的工作總結是一個可以讓我們反思自己得失、總結經驗教訓并規劃未來工作的重要機會。如果你正在寫月工作總結,不妨看看以下的范文,或許能給你一些新的啟發和思路。
大修工作總結(模板16篇)篇一
總結過去一年的工作經驗,也對下一年工作進行初步的計劃和安排,在肯定成績,總結經驗的同時,也是檢查與彌補自我不足,吸取教訓,再接再厲,取得更大的成績,更好地做好下一年工作的開始,在那里把我一年的工作進行總結匯報如下:
是我的提高,能夠看到自我的提高,我的內心也是很愉悅的,
在做好檢修工作的同時,重點做好人員的管理,安規的強化與勞動紀律的進一步規范,在保證安全的前提下,保證好設備的安全穩定與長周期運行。
大修工作總結(模板16篇)篇二
領導下拉開序幕,截至3月6日13時,累計用時11天零17個小時,基本實現了預期的大修目標。下面將大修的具體情況進行總結如下:
公司每年一度的大修工作在公司的領導下,進行了詳細的組織和分工,并制定了大修計劃網絡圖(祥見具體的內容),確定了相關負責人員的職責和具體工作內容,使得本次大修工作緊張有序、有條不紊。
本次大修以回轉窯更換52米耐火磚為主線進行了詳細的分工,主要從工藝、機械、電氣等三個方面展開。工藝方面主要是進行更換窯52米耐火磚、蓖冷機耐火澆注料的施工、預熱器部分耐火磚以及澆注料的施工等;機械方面主要是生料磨的檢修、煤磨系統的檢修、蓖冷機的檢修、更換窯頭排風機轉子、更換窯頭護鐵、更換預熱器4、5級內筒、余熱發電對汽輪機進行大修等;電氣方面主要是對各大高壓電機進行維護、各主要的關鍵部位的電機進行更換前后軸承、對窯頭排風機以及高溫風機進行變頻節能改造等(各項檢修的具體內容詳見檢修計劃)。通過本次的'大修工作,基本實現了檢修的目的。
大修的安全工作在公司的統一領導下,采取了嚴格的安全防范措施,并與各外協施工單位簽定了安全施工協議,公司內部各項檢修內容各負責人員進行制定了安全技術措施。在具體的檢修過程中,加強施工的過程監督,每日通報和處罰各施工單位的安全情況。在以上各項安全措施實施的情況下,今年的大修期間沒有出現一起輕傷以上的安全事故。
本年度大修成功的方面有:
1、本次生料磨的大修以公司生產部的人員力量為主、外部人員為輔成功地進行了生料磨的各項大修工作,不僅鍛煉了內部維修隊伍的素質,也為降低生料磨外協費用奠定了基礎。
2、成功進行了窯頭、窯尾內置柔性滾動密封改造的先例,為公司節能降耗和穩定生產奠定了基礎。
3、對蓖冷機高溫段細料側風機進行了風壓、風量的升級,提高了回轉窯的煅燒和適應能力。
4、在同力集團首先將高溫風機出風管道與增濕塔進行短接,對系統的穩定以及節能起到了促進作用。
5、對余熱發電的冷凝器采用了膠球在線清洗系統。
6、預熱器一級筒內筒長度增加400毫米,收塵效率的提高還有待進一步驗證。
本次檢修不足的地方有:
1、余熱發電的檢修沒能一次檢修成功,暴漏出我們對汽輪機的認識和掌控能力還需要進一步的提高。
2、有些設備的檢查和預防工作還需要進一步的提高,比如液壓擋輪和入窯斗提的檢查、高溫風機液偶等。
3、對預熱器5級旋風筒內部的嚴重結皮情況認識還不足,經化驗,主要是堿含量很高,有幾種原材料中堿氯含量都超標,再生產時,應該從原材料和控制方面加強。
4、對部分設備的狀態認識不足,造成檢修的不徹底,比如:入aqc鍋爐前的閥門需要進行更換軸以及閥板。
5、備件準備不夠充分,如:篦冷機臂梁、煤磨輥架、生料磨液壓缸、窯頭電收塵下拉鏈機等。
6、更換窯內耐火磚53米,直鎂磚用到26米,之后用尖晶石磚和高鋁磚,但是尖晶石磚導熱系數很高,窯筒體溫度高,散熱大,要考察采用新型的耐火材料來代替。
7、為消除紅河現象,延長篦板和盲板的使用周期,改了部分盲板為充氣盲板,但實際效果不好,考慮分區域強化北側供風冷卻的方案。
檢修過程發現問題新增加項目:
更換煤磨輥架、生料磨液壓缸、篦冷機臂梁等。
大修工作總結(模板16篇)篇三
安城電站檢修工作自20xx年11月15日開始,12月15日基本結束,歷時31天。檢修人員為電站運行及管理人員總共14人。本次1#機組大修,有解決1#發電機線圈絕緣問題的重要任務。機組軸承溫度偏高,在拆卸過程中檢查發現,轉子引出線有一根與滑環的接線螺栓緊固螺母松脫;檢查發現個別導葉活動連板有一端的尼龍套滑出,其中一只活動連板的限制螺栓松脫,尼龍套滑出,引起機組關機時漏水大,全出力運行時,開度達不到最大的情況。發電機定子清洗時檢查發現b相繞組的一組線圈(三匝)表面有電弧燒濁痕跡,嚴重危及機組安全運行。檢查發現發電機轉子線圈絕緣過低。根據機組存在的不同問題,主要采取下列技術措施:
1、對發電機定轉子線圈清洗后,對轉子線圈加勵磁電流升溫,線圈表面刷絕緣烘干漆,冷卻后噴絕緣愎蓋漆處理,絕緣電阻明顯提高。
2、對發電機定子線圈清洗后,對b相線圈局部進行包扎云母帶處理,加勵磁電流升溫,線圈表面刷絕緣烘干漆二次,冷卻后噴絕緣愎蓋漆處理,絕緣電阻明顯提高。經過富陽電機維修廠人員測試,測量線圈直流電阻正常,測量絕緣電阻達到4000m以上,介質損耗測量合格,取得很好效果。
3、對上機架油盆進行檢查,在軸中心檔油桶底部下面焊接縫處,用環氧樹脂膠水封堵可能發生的滲漏點,解決上導油盆漏油問題。
4、機組制動塊斷裂,磨損嚴重,更換全部四塊制動塊。
5、導葉活動連板二端的尼龍套變形和松動情況,影響導葉立面間隙的調整,決定更換更改為銅套,與加興銅軸承廠家聯系進行加工,安裝使用效果良好。
6、機組軸承溫度傳感器損壞失效多,更新機組上導、推力、下導所有六個軸承溫度傳感器,溫度顯示全部恢復正常。
7、機組推力鏡板固定螺栓的絕緣套有一只損壞不能使用,采取換絕緣墊片方法處理;上導瓦絕緣測量有一塊降低到零,拆卸后更換絕緣墊處理,恢復絕緣性能。
8、機組盤車比較順利:先對上機架水平進行調理,機架加墊處理,保持機架和鏡板水平滿足檢修標準要求;測量并記錄每塊推力瓦及絕緣墊的總厚度保持相等,誤差在允許范圍內;推力頭安裝正常,緊固主軸法蘭,做好盤車準備工作。第一次盤車水導最大擺度24絲,緊固法蘭螺栓和鏡板,第二次盤車擺度最大17絲,效果明顯,發現擺度個別點有跳動現象。檢查鏡板固定螺栓,對鏡板固定螺栓的絕緣套進行處理,進行第三次盤車,最大擺度為11絲,下導法蘭處8絲,上導2.5絲,基本滿足機組檢修的擺度要求,決定不進行刮墊工作,盤車工作結束。
9、針對水導瓦上、下瓦面出現受力不均勻問題,本次安裝時特別注意,測量間隙時塞尺必須上下通到底,測量檢查發現水導瓦存在水平問題,對二個點進行加墊處理,基本解決水導瓦上、下瓦間隙不均勻問題。
10、機組軸瓦間隙,上導瓦四周均勻放8絲,下導瓦根據擺度點放5-15絲,水導瓦根據擺度點放8-15絲。
機組檢修基本結束,等待機組試車,檢查機組運行時的擺度、振動,各軸承溫度是否正常;檢查油盆漏油情況,水導油盆運轉情況,主軸密封運行情況,機組升壓并網72小時滿負荷試運行正常,機組各項技術指標達到正常水平,說明機組檢修質量達到技術標準要求。
大修工作總結(模板16篇)篇四
前言
突出通過此次大修在組織上和管理上有些什么寶貴經驗及存在的問題,以及裝置、設備存在的隱患及問題。
根據自己或本單位在大修中的角色,從項目立項到各種資源的`準備等進行簡要說明。
盡量用事實和數據描述大修完成情況。
重點突出管理方面取得的經驗及教訓。從項目立項、任務書(方案編寫、標準化作業程序)、備品備件材料、施工過程管理、質量驗收及開車等整過過程中取得的經驗及應吸取的教訓。
根據今后的工作任務和要求,吸取本年度大修的工作經驗和教訓,明確需要努力的方向,并提出改進措施。
1、計劃管理方面
2、質量管理方面
3、物資管理方面
4、安全管理方面
大修工作總結(模板16篇)篇五
我于20xx年8月9日來到公司工程技術部工作,初來乍到,雖然我的工作崗位和角色發生了很大變化,但在領導的關心和同事的幫助下,憑著自己的專業基礎和工作經驗,加上刻苦鉆研和學習,很快適應了工作環境,深刻感受到了工作的緊張和忙碌,也體會到了這份工作帶給我的快樂和自豪,現就談談我對g110公路的一些看法。
1、按損壞形式(推移、壅包)可初判為鋪裝層內部產生較大剪應力,引起不確定破壞面剪切變形,由于鋪裝層與橋面板間結合面粘結力差,抗水平剪切能力較弱,在水平方向上產生相對位移發生剪切破壞,產生推移、壅包病害。
2、冬季除雪撒鹽,雪融后鹽水滲透至鋪裝層,產生對混凝土鋪裝層腐蝕現象。
3、4cm厚sma—13級配控制不嚴,孔隙率較大,透水性較強,橋面雨水滲透到橋面鋪裝層,產生冬春凍融破壞。
4、山區路段處于嚴寒地區山區重載公路,近年降雪較大,據同事介紹為達到快速開通的目的,灑布了大量的除雪鹽。融化的鹽水必然要滲透于鋪裝層,腐蝕后形成活動層,遇水形成灰漿,加之重載外力車碾壓造成鋪裝層剝蝕。
5、渠化交通、重車破壞導致交通荷載累積,造成局部路面疲勞開裂。
1、瀝青面層層間應使用防水材料,無論是何種瀝青混合料,必然有一定的空隙率存在,就會遭受一定的水破壞。在瀝青面層表面涂上防水材料,形成一種不透水的薄膜封層,能使瀝青面層中因降雨、剎車而聚集的水大大減少。
2、嚴格控制超載車輛,公路管理部門應該對超載車輛進行強制卸載后方可放行,并在入口處設卡不得讓超載車輛進入公路。
3、瀝青瑪蹄脂碎石混合料sma—16的抗車轍性能要優于sma—13,由于g110為重載貨運公路,設計路面4cmsma—13建議改為sma—16。
4、增設山區段路面層排水設施,以利于瀝青混凝土下滲水的排出,降低水破壞的影響。
在山區段大修過程中我發現公路隧道的外觀質量不盡人意,主要表現在洞身二次襯砌混凝土表面有麻面;混凝土施工縫處理不好影響外觀質量;模板縫及錯臺較大;洞內水溝蓋板翹曲、松動;懷疑隧底有少量冒水(洞內混凝土路面局部有少量積水,由于大車行駛要使用剎車水,不能明確肯定積水為隧底冒水);洞門外裝飾的干掛大理石板有局部脫落現象,值得肯定的是洞內防排水質量較好,雨后在隧道內通行未發現滲漏水的問題,能夠做到“拱部不滴水,邊墻不淌水,安裝設備之孔眼不滲水”的要求。
總之,瀝青混凝土路面病害的產生有多方面的因素,有設計方面的原因,也有施工方面的原因。以上是我個人的一些粗淺的看法,有不當和錯誤之處敬請領導和同事提出批評,此次大修對我也有很大啟發,我決心在二期工程建設中加強施工現場管理、提高現場施工質量,嚴格要求施工單位規范施工,盡量在提高瀝青路面使用性能的同時,延長使用壽命,提高公司的投資效益。
工程技術部:
20xx—9—xx
大修工作總結(模板16篇)篇六
1.項目、投資完成情況。
完成跨區電網(國家電網公司總部資產)生產技術改造項目20項,投資3231.5萬元,完成年計劃項目的100%,投資的100%。
2.改造規模情況。
20xx年,公司資產生產技術改造中,改造35千伏及以上輸電線路(含電纜)167.6公里、變壓器235萬千伏安、斷路器(含gis間隔)190臺、塔基692基、四小器(含互感器、避雷器等)496臺;完成改造10(20)千伏及以下線路(含電纜)0公里、配電變壓器0萬千伏安、斷路器(含開關柜、柱上開關、環網柜等斷路器設備)173臺。
跨區電網生產技術改造中,改造35千伏及以上輸電線路(含電纜)0公里、變壓器0萬千伏安、斷路器(含gis間隔)4臺、塔基31基、四小器(含互感器、避雷器等)16臺。
3.改造用途分布情況。
20xx年,公司資產用于提高電網安全穩定水平的技改項目54項,投資34669萬元,占公司資產投資的33.8%;用于提高電網輸送能力的技改項目7項,投資1700萬元,占公司資產投資的1.6%;用于提高設備可靠性的技改項目59項,投資44222萬元,占公司資產投資的43.1%;用于提高電網經濟運行水平的技改項目0項,投資萬元,占公司資產投資的0%;用于其他技改項目6項,投資2萬元,占公司資產投資的21.4%。跨區電網用于提高電網安全穩定水平的技改項目18項,投資2397萬元,占跨區電網總投資的74%;用于提高電網輸送能力的技改項目0項,投資0萬元,占總全年投資的0%;用于提高設備可靠性的技改項目1項,投資706萬元,占跨區電網投資的22%;用于提高電網經濟運行水平的技改項目0項,投資0萬元,占跨區電網投資的0%;用于其他技改項目1項,投資128.5萬元,占跨區電網投資的4%。
4.改造專業分布情況。
20xx年,公司資產電網一次設備改造項目96項,投資48371萬元,占項目的76%,投資的47%;二次系統改造(包括繼電保護及安全自動裝置、調度、通信、自動化)項目28項,投資46220萬元,占項目的22%,投資的45%;發電設備改造項目0項,投資0萬元,占項目的0%,投資的0%;零購項目2項,投資8000萬元,占項目的1.5%,投資的7.8%;其他改造項目0項,投資0萬元,占項目的0%,投資的0%。跨區電網一次設備改造項目15項,投資2162萬元,占項目的75%,投資的67%;二次系統改造(包括繼電保護及安全自動裝置、調度、通信、自動化)項目4項,投資941萬元,占項目的20%,投資的29%;零購項目1項,投資128.5萬元,占項目的5%,投資的4%;其他改造項目0項,投資0萬元,占項目的0%,投資的0%。
5.改造主要成果情況。
(1)電網系統改造方面。
打開了0個500/220千伏電磁環網;消除接入220千伏及以上電網出力受阻電廠0座;完成各電壓等級電網輸送能力工程7項,提高電網輸送能力68.5萬千瓦,其中500(330)千伏電網工程0項,提高電網輸送能力萬千瓦,220千伏電網工程0項,提高電網輸送能力0萬千瓦,110千伏及以下電網工程7項,提高電網輸送能力68.5萬千瓦。
(2)電網一次設備改造方面。
更新改造不滿足安全運行要求的變壓器235萬千伏安,其中鋁線圈變壓器改造4萬千伏安,薄絕緣變壓器改造4萬千伏安,抗短路能力不足的變壓器改造227萬千伏安;缺陷頻發的高能耗變壓器改造0萬千伏安。
更新改造不滿足運行要求的斷路器121臺,更換遮斷能力不足的斷路器28臺。更新改造不滿足運行要求的輸電線路167.6公里,其中更換耐熱導線0公里。
輸電線路防雷改造12條,48公里,投資267萬元;輸電線路防舞動治理改造0條,0公里,投資0萬元;輸電線路防風偏改造0條,0公里,投資0萬元;輸電線路差異化改造3條,11公里,投資758萬元。
(3)電網二次裝備改造方面。
更新改造微機保護442套,公司保護微機化率100%;更新改造安全自動裝置101套;更新改造通信裝置套;更新改造自動化裝置41套;更新改造光纜183公里。
(4)電網智能化改造方面。
完成電網智能化改造技改項目2項,投資4298萬元,其中:完成2座變電站智能化改造,投資4298萬元;完成調控一體化改造0項,投資0萬元。
(5)生產裝備購置方面。
完成工器具購置54套,投資1267萬元,其中帶電作業工器具18套,安全工器具20套、其他生產工器具16套。
(6)跨區電網技術改造主要成果。
更新改造跨區電網不滿足運行要求的變壓器75萬千伏安、不滿足運行要求的斷路器2臺。輸電線路防雷改造0條,0公里,投資0萬元;跨區電網輸電線路防舞動治理改造0條,0公里,投資0萬元;輸電線路防風偏改造0條,0公里,投資0萬元;輸電線路差異化改造0條,0公里,投資0萬元。
更新改造跨區電網繼電保護及安全自動裝置17套、自動化裝置0套、通信裝置2套、光纜0公里。
完成生產車輛購置0輛,投資0萬元;儀器儀表購置13套,投資128.5萬元;工器具購置0套,投資0萬元。
6.技術改造主要設備退役情況。
(1)主要設備退運情況。
生產技術改造退運110(66)千伏及以上變壓器2臺,容量151.5兆伏安,其中因電網發展增容退運1臺,容量31.5兆伏安;因電網發展提高技術參數退運0臺,容量0兆伏安;因存在嚴重缺陷退運1臺,容量120兆伏安;因事故損壞退運0臺,容量0兆伏安;其他原因退運0臺,容量0兆伏安。退運變壓器已異地使用0臺,容量0兆伏安;留作備用0臺,容量0兆伏安;退役臺,容量0兆伏安。
生產技術改造退運110(66)千伏及以上斷路器48臺,其中因電網發展需提高技術參數退運4臺;因存在嚴重缺陷退運44臺;因事故損壞退運0臺;其他原因退運0臺。退運斷路器已異地使用32臺;留作備用8臺;退役8臺。
生產技術改造退運110(66)千伏及以上隔離開關67臺,其中因電網發展需提高技術參數退運11臺;因存在嚴重缺陷退運56臺;因事故損壞退運0臺;其他原因退運0臺。退運隔離開關已異地使用42臺;留作備用6臺;退役19臺。
注:統計范圍為生產技術改造相關設備。退運設備特指發生退出運行位置動作的設備;留作備用設備包括作為生產備用及已計劃在其他地點使用但尚未安裝的設備;退役設備特指退役報廢設備。
(2)主要設備退役情況。
生產技術改造退役110(66)千伏及以上變壓器2臺,容量151.5兆伏安,平均運行壽命25年。其中:因存在嚴重缺陷退役1臺,容量120兆伏安,平均運行壽命24年;因事故損壞退役0臺,容量0兆伏安,平均運行壽命0年;其他原因退役1臺,容量31.5兆伏安,平均運行壽命26年。
生產技術改造退役110(66)千伏及以上斷路器8臺,平均運行壽命25.5年。其中:因存在嚴重缺陷退役8臺,平均運行壽命25.5年;因事故損壞退役0臺,平均運行壽命0年;其他原因退役0臺,平均運行壽命0年。
生產技術改造退役110(66)千伏及以上隔離開關19臺,平均運行壽命24年。其中:因存在嚴重缺陷退役19臺,平均運行壽命24年;因事故損壞退役0臺,平均運行壽命0年;其他原因退役0臺,平均運行壽命0年。
(二)生產設備大修工作完成情況。
1.項目、投資完成情況。
20xx年,公司資產共完成生產設備大修1346項,166210萬元,完成年計劃項目的100%,資金的100%。
跨區電網設備大修19項,1287萬元,完成年計劃項目的100%,資金的100%。
2.大修規模情況。
路器(含開關柜、柱上開關、環網柜等斷路器設備)1165臺;完成修理繼電保護及安全自動裝置177套、調度系統38套、通信設備98套、自動化裝置85套、光纜381公里。
跨區電網生產設備大修中,完成修理35千伏及以上輸電線路(含電纜)870公里(輸電線路防舞動治理150公里、防風偏治理0公里)、變壓器0萬千伏安、斷路器(含gis間隔)40臺、塔基105基、四小器(含互感器、避雷器等)102臺;完成修理10(20)千伏及以下線路(含電纜)0公里、配電變壓器0萬千伏安、斷路器(含開關柜、柱上開關、環網柜等斷路器設備)0臺;完成修理繼電保護及安全自動裝置0套、調度系統0套、通信設備0套、自動化裝置0套、光纜0公里。
3.大修專業完成情況。
20xx年,公司資產電網一次設備大修項目1005項,資金131496萬元,占項目的75%,資金的79%;二次系統(包括繼電保護及安全自動裝置、調度、通信、自動化)大修項目170項,資金19603萬元,占項目的13%,資金的12%;發電設備大修項目0項,資金0萬元,占項目的0%,資金的0%;其他改造項目171項,資金15111萬元,占項目的13%,資金的9%。
跨區電網一次設備大修項目10項,資金883萬元,占項目的53%,資金的69%;二次系統(包括繼電保護及安全自動裝置、調度、通信、自動化)大修項目6項,資金260萬元,占項目的32%,資金的20%;其他改造項目3項,資金144萬元,占項目的15%,資金的11%。
二、主要完成工作。
1.生產技術改造管理方面工作開展情況。
(1)完成技改大修項目計劃的編制、審核及下達,并根據國網公司審查意見,對計劃進行了修改完善。
(2)完成技改“十二五”規劃編制。根據國網公司統一部署,組織開展進行了“十二五”技改規劃報告編制,對技改規劃項目進行評審,經各專業討論后上報國網公司。
(3)pms系統正式運行,實現了工程項目的信息化管理。根據國網公司生產信息化建設工作統一安排,8月份完成了pms技改大修模塊的開發工作,并將20xx年技改大修項目計劃錄入到系統中,“十二五”技改規劃項目、20xx年技改大修項目計劃等都已通過pms系統向國網公司進行數據報送,實現了技改大修的項目儲備、計劃審核、資金規模統計分析、月度報表等環節的信息化管理。
(4)開展了技改大修標準化管理體系編制工作。為加強標準化、精益化、規范化管理,結合我公司工程管理工作的實際,對工程管理制度進行了梳理后確定了15項技術改造管理標準和11項大修管理標準的制訂工作,目前已經完成了標準化體系的初稿編制,正處于征求意見階段,將在20xx年的工程管理中將貫徹執行。
目管理、資料歸檔、竣工驗收、結算審計、資金使用等環節進行檢查,對檢查中發現的問題進行整改,提高了項目單位規范管理的意識。
(6)完成20xx年、20xx年技改限上項目的可研審查工作。參加了國網公司組織的20xx年12個、20xx年17個技改限上項目的審查,并根據審查意見進行修改、完善。
(7)完成20xx年技改大修綜合計劃調整工作。根據國網公司安排,20xx年技改大修綜合計劃進行了調整,對原技改計劃的8個項目進行了資金調整、取消了15個項目計劃、新增加了應急指揮中心建設等11個項目,調增了20xx年技改項目資金24602萬元。
(8)完成跨區電網項目審查、計劃編制等工作。下發了20xx年跨區電網項目審查意見,向國網公司報送了跨區電網項目計劃建議,組織超高壓公司參加了國網公司對20xx年跨區電網項目的評審,按照國網經研院審查意見,對濰坊站500kv淄濰線高抗器更換項目進行了修改完善。
2.生產技術改造技術方面工作開展情況。
(1)與電網建設規劃結合,縮短配電網供電半徑,提高負荷轉供能力、提高電網電壓無功控制能力;認真處理電網技術改造與基本建設等工作的關系,以基本建設促進電網快速發展,以技術改造促進電網完善與挖潛,做到統籌協調,共同推動電網發展。
(2)降低變電站短路電流水平,提高設備短路容量,改造不滿足電網動熱穩定要求的設備;逐步實現保護雙重化配置,對老舊運行不可靠的繼電保護、安全穩定自動裝置進行更換。加大電網分析力度,研究互聯電網穩定特性和交直流混合系統的相互影響,加強電網運行風險預警,重點抓好臨時方式、過渡方式、檢修方式和特殊方式的風險預控。
(3)加強輸電線路抗冰、防污、防雷、防風、防舞動等差異化改造,開展輸電線路抗冰、防污、防雷、防風、防舞動的科技攻關,研究自然災害對線路和變電站內設備造成的潛在影響。進一步加大電力設施保護力度,認真研究行之有效的電力設施防外力破壞的技術手段;加高改造跨越距離不足、易受車輛撞擊的線路桿塔;加大防盜技術的應用范圍,對重點設備進行加固,提高防護等級,提高電力設施防外力破壞的能力和水平。
(4)加強對改造家族性或先天性缺陷較多、不滿足反措要求設備的改造力度,對老化嚴重、超過壽命周期的設備以徹底更換為主,在設備狀態評價的基礎上,有計劃地分步對接近使用壽命的設備進行更新改造。加快更新改造設計水平低、制造工藝落后、耐污等級低、故障率高、威脅電網安全運行的老舊設備,及時消除電網安全隱患。
(5)解決因輸電設備容量不足造成的電網“卡脖子”問題,對負荷增長迅速地區,提高負荷預測準確性,及時進行主變增容改造或從電網結構上考慮負荷轉供,確保電力“送得出、落得下、用得上”。
(6)加大電網節能減排投入,重點開展高損耗輸變電設備更新,推動s7及以下高損耗配電變壓器改造;加強對無功補償的配置,合理設計無功容量,提高功率因數。采用新型節能產品,減少架空線路鐵質金具渦流損耗,降低線損;合理規劃、優化線路通道,解決線路迂回供電問題,縮短供電半徑。
(7)嚴格把好設備入網關,禁止存在家族性或先天性缺陷輸變電設備入網運行,降低檢修成本、能耗成本、環保整治成本,減少后期改造的工程量,提高改造資金的利用效益,堅持對達不到壽命周期的設備不予提前更換的原則。
大修工作總結(模板16篇)篇七
xx橋吊電氣大修工作由xx負責。班組安排設備負責人xxx負責整個工程項目,其他班組成員進行配合。
一、開始階段:
1、做好安全措施。分離#2橋吊與#2棚電源連接。提供檢修電源。
2、拆除5個電機接線,吊裝電機。
3、對6個控制柜、兩個聯動臺、兩個端子箱接線做記號并拆除。
二、檢修階段:
1、對電機進行保養。主要對定子繞組清洗、加絕緣漆并進行烘干,對轉子繞組進行保養、更換進口軸承。其中檢查發現起升電機定子繞組損壞,對電機繞組進行檢修。測量各個電機絕緣都達到200兆歐以上,達到檢修效果。
2、組裝6個控制柜。這也是整個檢修過程中工作量最大、要求最細致的部分。全部更換柜內開關、接觸器、繼電器、plc模塊、端子排、電纜、制動單元,更換起升、開閉變頻器,對大車、小車變頻器進行保養、對主接觸器進行保養、對28個制動電阻進行保養,安裝控制柜散熱風扇,對控制電纜重新打印標簽。
3、更換3個端子箱。在新端子箱里安裝端子排、開關及空調電源插座,對端子箱進出電纜頭進行維護。
4、更換小車滑車15個。拆除舊滑車、對新滑車軸承進行加油后,再進行安裝。更換滑車保護鋼絲繩。
5、更換電纜和限位開關。對安全門、大小車限位、聯動臺到控制柜控制線、照明動力電纜、大小車和安全門8個限位開關進行更換并對各線套上新的標簽。
6、更換機上電纜蓋板。對機上沿線電纜蓋板進行更換并固定。
7、更換兩個聯運臺。就位聯動臺、根據控制線路原理進行接線,安裝警鈴開關及警鈴。
8、就位電機。對各電機進行就位并進行接線。
9、檢修機上照明。更換機上探照燈、照明變壓器、對電纜進行檢查。
10、就位控制柜。更換控制柜兩條固定架、固定好控制柜、核對各電纜兩端接頭、對控制柜進出線進行接線、對柜內外進行封堵。
三、調試階段。
1、恢復#2橋吊與#2棚滑線的連接。主要恢復該處滑線連接及機上三相受電器。
2、空載試驗。一次性試驗主回路合閘正常、空載試驗各控制回路正常、照明及空調正常。存在新換的聯動臺內外繩操作手柄一高一低,同時間隙相對較大,不便于司機操作。對內外繩操作手柄把手進行更換。
3、負載試驗。抓斗帶煤上升時存在漏煤現象,檢查發現開閉油泵工作不靈敏,動作相對較慢,停止時造成不同步現象。更換開閉油泵后工作正常;小車在減速時,變頻器報過壓故障,檢查發現變頻器內置制動電阻受修前電機燒毀影響損壞,不能消耗電量所致。更換內置制動電阻后工作正常。
#2橋吊電氣大修過后,主要解決了以下問題:電機使用壽命延長、控制柜腐蝕及封閉、柜內元件老化及標示不清、起升開閉變頻器工作不穩定、聯動操作不靈敏、機上控制電纜老化、小車滑車不靈活等問題。
在整個檢修過程中,時間長、檢修項目多、人員少的情況下,電控班高度重視施工安全及施工質量。施工人員嚴格按照施工方案進行,在檢修時能夠本著負責、細心的態度對待。在全部更換控制線的條件下,能夠做到空載試驗正常。對負載試驗時,能夠及時查找存在問題并進行解決。對#2橋吊大修工作交出滿意答卷。
大修工作總結(模板16篇)篇八
1.項目、投資完成情況。
完成跨區電網(國家電網公司總部資產)生產技術改造項目20項,投資3231.5萬元,完成年計劃項目的100%,投資的100%。
2.改造規模情況。
20xx年,公司資產生產技術改造中,改造35千伏及以上輸電線路(含電纜)167.6公里、變壓器235萬千伏安、斷路器(含gis間隔)190臺、塔基692基、四小器(含互感器、避雷器等)496臺;完成改造10(20)千伏及以下線路(含電纜)0公里、配電變壓器0萬千伏安、斷路器(含開關柜、柱上開關、環網柜等斷路器設備)173臺。
跨區電網生產技術改造中,改造35千伏及以上輸電線路(含電纜)0公里、變壓器0萬千伏安、斷路器(含gis間隔)4臺、塔基31基、四小器(含互感器、避雷器等)16臺。
3.改造用途分布情況。
20xx年,公司資產用于提高電網安全穩定水平的技改項目54項,投資34669萬元,占公司資產投資的33.8%;用于提高電網輸送能力的技改項目7項,投資1700萬元,占公司資產投資的1.6%;用于提高設備可靠性的技改項目59項,投資44222萬元,占公司資產投資的43.1%;用于提高電網經濟運行水平的技改項目0項,投資萬元,占公司資產投資的0%;用于其他技改項目6項,投資22000萬元,占公司資產投資的21.4%。跨區電網用于提高電網安全穩定水平的技改項目18項,投資2397萬元,占跨區電網總投資的74%;用于提高電網輸送能力的技改項目0項,投資0萬元,占總全年投資的0%;用于提高設備可靠性的技改項目1項,投資706萬元,占跨區電網投資的22%;用于提高電網經濟運行水平的技改項目0項,投資0萬元,占跨區電網投資的0%;用于其他技改項目1項,投資128.5萬元,占跨區電網投資的4%。
4.改造專業分布情況。
20xx年,公司資產電網一次設備改造項目96項,投資48371萬元,占項目的76%,投資的47%;二次系統改造(包括繼電保護及安全自動裝置、調度、通信、自動化)項目28項,投資46220萬元,占項目的22%,投資的45%;發電設備改造項目0項,投資0萬元,占項目的0%,投資的0%;零購項目2項,投資8000萬元,占項目的1.5%,投資的7.8%;其他改造項目0項,投資0萬元,占項目的0%,投資的0%。跨區電網一次設備改造項目15項,投資2162萬元,占項目的75%,投資的67%;二次系統改造(包括繼電保護及安全自動裝置、調度、通信、自動化)項目4項,投資941萬元,占項目的20%,投資的29%;零購項目1項,投資128.5萬元,占項目的5%,投資的4%;其他改造項目0項,投資0萬元,占項目的0%,投資的0%。
5.改造主要成果情況。
(1)電網系統改造方面。
打開了0個500/220千伏電磁環網;消除接入220千伏及以上電網出力受阻電廠0座;完成各電壓等級電網輸送能力工程7項,提高電網輸送能力68.5萬千瓦,其中500(330)千伏電網工程0項,提高電網輸送能力萬千瓦,220千伏電網工程0項,提高電網輸送能力0萬千瓦,110千伏及以下電網工程7項,提高電網輸送能力68.5萬千瓦。
(2)電網一次設備改造方面。
更新改造不滿足安全運行要求的變壓器235萬千伏安,其中鋁線圈變壓器改造4萬千伏安,薄絕緣變壓器改造4萬千伏安,抗短路能力不足的變壓器改造227萬千伏安;缺陷頻發的高能耗變壓器改造0萬千伏安。
更新改造不滿足運行要求的斷路器121臺,更換遮斷能力不足的斷路器28臺。更新改造不滿足運行要求的輸電線路167.6公里,其中更換耐熱導線0公里。
輸電線路防雷改造12條,48公里,投資267萬元;輸電線路防舞動治理改造0條,0公里,投資0萬元;輸電線路防風偏改造0條,0公里,投資0萬元;輸電線路差異化改造3條,11公里,投資758萬元。
(3)電網二次裝備改造方面。
更新改造微機保護442套,公司保護微機化率100%;更新改造安全自動裝置101套;更新改造通信裝置套;更新改造自動化裝置41套;更新改造光纜183公里。
(4)電網智能化改造方面。
完成電網智能化改造技改項目2項,投資4298萬元,其中:完成2座變電站智能化改造,投資4298萬元;完成調控一體化改造0項,投資0萬元。
(5)生產裝備購置方面。
完成工器具購置54套,投資1267萬元,其中帶電作業工器具18套,安全工器具20套、其他生產工器具16套。
(6)跨區電網技術改造主要成果。
更新改造跨區電網不滿足運行要求的變壓器75萬千伏安、不滿足運行要求的斷路器2臺。輸電線路防雷改造0條,0公里,投資0萬元;跨區電網輸電線路防舞動治理改造0條,0公里,投資0萬元;輸電線路防風偏改造0條,0公里,投資0萬元;輸電線路差異化改造0條,0公里,投資0萬元。
更新改造跨區電網繼電保護及安全自動裝置17套、自動化裝置0套、通信裝置2套、光纜0公里。
完成生產車輛購置0輛,投資0萬元;儀器儀表購置13套,投資128.5萬元;工器具購置0套,投資0萬元。
6.技術改造主要設備退役情況。
(1)主要設備退運情況。
生產技術改造退運110(66)千伏及以上變壓器2臺,容量151.5兆伏安,其中因電網發展增容退運1臺,容量31.5兆伏安;因電網發展提高技術參數退運0臺,容量0兆伏安;因存在嚴重缺陷退運1臺,容量120兆伏安;因事故損壞退運0臺,容量0兆伏安;其他原因退運0臺,容量0兆伏安。退運變壓器已異地使用0臺,容量0兆伏安;留作備用0臺,容量0兆伏安;退役臺,容量0兆伏安。
生產技術改造退運110(66)千伏及以上斷路器48臺,其中因電網發展需提高技術參數退運4臺;因存在嚴重缺陷退運44臺;因事故損壞退運0臺;其他原因退運0臺。退運斷路器已異地使用32臺;留作備用8臺;退役8臺。
生產技術改造退運110(66)千伏及以上隔離開關67臺,其中因電網發展需提高技術參數退運11臺;因存在嚴重缺陷退運56臺;因事故損壞退運0臺;其他原因退運0臺。退運隔離開關已異地使用42臺;留作備用6臺;退役19臺。
注:統計范圍為生產技術改造相關設備。退運設備特指發生退出運行位置動作的設備;留作備用設備包括作為生產備用及已計劃在其他地點使用但尚未安裝的設備;退役設備特指退役報廢設備。
(2)主要設備退役情況。
生產技術改造退役110(66)千伏及以上變壓器2臺,容量151.5兆伏安,平均運行壽命25年。其中:因存在嚴重缺陷退役1臺,容量120兆伏安,平均運行壽命24年;因事故損壞退役0臺,容量0兆伏安,平均運行壽命0年;其他原因退役1臺,容量31.5兆伏安,平均運行壽命26年。
生產技術改造退役110(66)千伏及以上斷路器8臺,平均運行壽命25.5年。其中:因存在嚴重缺陷退役8臺,平均運行壽命25.5年;因事故損壞退役0臺,平均運行壽命0年;其他原因退役0臺,平均運行壽命0年。
生產技術改造退役110(66)千伏及以上隔離開關19臺,平均運行壽命24年。其中:因存在嚴重缺陷退役19臺,平均運行壽命24年;因事故損壞退役0臺,平均運行壽命0年;其他原因退役0臺,平均運行壽命0年。
(二)生產設備大修工作完成情況。
1.項目、投資完成情況。
20xx年,公司資產共完成生產設備大修1346項,166210萬元,完成年計劃項目的100%,資金的100%。
跨區電網設備大修19項,1287萬元,完成年計劃項目的100%,資金的100%。
2.大修規模情況。
20xx年,公司資產生產設備大修中,完成修理35千伏及以上輸電線路(含電纜)3691公里(輸電線路防舞動治理1830公里、防風偏治理1271公里)、變壓器810萬千伏安、斷路器(含gis間隔)224臺、塔基3188基、四小器(含互感器、避雷器等)1220臺;完成修理10(20)千伏及以下線路(含電纜)1907公里、配電變壓器390萬千伏安、斷路器(含開關柜、柱上開關、環網柜等斷路器設備)1165臺;完成修理繼電保護及安全自動裝置177套、調度系統38套、通信設備98套、自動化裝置85套、光纜381公里。
跨區電網生產設備大修中,完成修理35千伏及以上輸電線路(含電纜)870公里(輸電線路防舞動治理150公里、防風偏治理0公里)、變壓器0萬千伏安、斷路器(含gis間隔)40臺、塔基105基、四小器(含互感器、避雷器等)102臺;完成修理10(20)千伏及以下線路(含電纜)0公里、配電變壓器0萬千伏安、斷路器(含開關柜、柱上開關、環網柜等斷路器設備)0臺;完成修理繼電保護及安全自動裝置0套、調度系統0套、通信設備0套、自動化裝置0套、光纜0公里。
3.大修專業完成情況。
20xx年,公司資產電網一次設備大修項目1005項,資金131496萬元,占項目的75%,資金的79%;二次系統(包括繼電保護及安全自動裝置、調度、通信、自動化)大修項目170項,資金19603萬元,占項目的13%,資金的12%;發電設備大修項目0項,資金0萬元,占項目的0%,資金的0%;其他改造項目171項,資金15111萬元,占項目的13%,資金的9%。
跨區電網一次設備大修項目10項,資金883萬元,占項目的53%,資金的69%;二次系統(包括繼電保護及安全自動裝置、調度、通信、自動化)大修項目6項,資金260萬元,占項目的32%,資金的20%;其他改造項目3項,資金144萬元,占項目的15%,資金的11%。
二、主要完成工作。
1.生產技術改造管理方面工作開展情況。
(1)完成技改大修項目計劃的編制、審核及下達,并根據國網公司審查意見,對計劃進行了修改完善。
(2)完成技改“十二五”規劃編制。根據國網公司統一部署,組織開展進行了“十二五”技改規劃報告編制,對技改規劃項目進行評審,經各專業討論后上報國網公司。
(3)pms系統正式運行,實現了工程項目的信息化管理。根據國網公司生產信息化建設工作統一安排,8月份完成了pms技改大修模塊的開發工作,并將20xx年技改大修項目計劃錄入到系統中,“十二五”技改規劃項目、20xx年技改大修項目計劃等都已通過pms系統向國網公司進行數據報送,實現了技改大修的項目儲備、計劃審核、資金規模統計分析、月度報表等環節的信息化管理。
(4)開展了技改大修標準化管理體系編制工作。為加強標準化、精益化、規范化管理,結合我公司工程管理工作的實際,對工程管理制度進行了梳理后確定了15項技術改造管理標準和11項大修管理標準的制訂工作,目前已經完成了標準化體系的初稿編制,正處于征求意見階段,將在20xx年的工程管理中將貫徹執行。
目管理、資料歸檔、竣工驗收、結算審計、資金使用等環節進行檢查,對檢查中發現的問題進行整改,提高了項目單位規范管理的意識。
(6)完成20xx年、20xx年技改限上項目的可研審查工作。參加了國網公司組織的20xx年12個、20xx年17個技改限上項目的審查,并根據審查意見進行修改、完善。
(7)完成20xx年技改大修綜合計劃調整工作。根據國網公司安排,20xx年技改大修綜合計劃進行了調整,對原技改計劃的8個項目進行了資金調整、取消了15個項目計劃、新增加了應急指揮中心建設等11個項目,調增了20xx年技改項目資金24602萬元。
(8)完成跨區電網項目審查、計劃編制等工作。下發了20xx年跨區電網項目審查意見,向國網公司報送了跨區電網項目計劃建議,組織超高壓公司參加了國網公司對20xx年跨區電網項目的評審,按照國網經研院審查意見,對濰坊站500kv淄濰線高抗器更換項目進行了修改完善。
2.生產技術改造技術方面工作開展情況。
(1)與電網建設規劃結合,縮短配電網供電半徑,提高負荷轉供能力、提高電網電壓無功控制能力;認真處理電網技術改造與基本建設等工作的關系,以基本建設促進電網快速發展,以技術改造促進電網完善與挖潛,做到統籌協調,共同推動電網發展。
(2)降低變電站短路電流水平,提高設備短路容量,改造不滿足電網動熱穩定要求的設備;逐步實現保護雙重化配置,對老舊運行不可靠的繼電保護、安全穩定自動裝置進行更換。加大電網分析力度,研究互聯電網穩定特性和交直流混合系統的相互影響,加強電網運行風險預警,重點抓好臨時方式、過渡方式、檢修方式和特殊方式的風險預控。
(3)加強輸電線路抗冰、防污、防雷、防風、防舞動等差異化改造,開展輸電線路抗冰、防污、防雷、防風、防舞動的科技攻關,研究自然災害對線路和變電站內設備造成的潛在影響。進一步加大電力設施保護力度,認真研究行之有效的電力設施防外力破壞的技術手段;加高改造跨越距離不足、易受車輛撞擊的線路桿塔;加大防盜技術的應用范圍,對重點設備進行加固,提高防護等級,提高電力設施防外力破壞的能力和水平。
(4)加強對改造家族性或先天性缺陷較多、不滿足反措要求設備的改造力度,對老化嚴重、超過壽命周期的設備以徹底更換為主,在設備狀態評價的基礎上,有計劃地分步對接近使用壽命的設備進行更新改造。加快更新改造設計水平低、制造工藝落后、耐污等級低、故障率高、威脅電網安全運行的老舊設備,及時消除電網安全隱患。
(5)解決因輸電設備容量不足造成的電網“卡脖子”問題,對負荷增長迅速地區,提高負荷預測準確性,及時進行主變增容改造或從電網結構上考慮負荷轉供,確保電力“送得出、落得下、用得上”。
(6)加大電網節能減排投入,重點開展高損耗輸變電設備更新,推動s7及以下高損耗配電變壓器改造;加強對無功補償的配置,合理設計無功容量,提高功率因數。采用新型節能產品,減少架空線路鐵質金具渦流損耗,降低線損;合理規劃、優化線路通道,解決線路迂回供電問題,縮短供電半徑。
(7)嚴格把好設備入網關,禁止存在家族性或先天性缺陷輸變電設備入網運行,降低檢修成本、能耗成本、環保整治成本,減少后期改造的工程量,提高改造資金的利用效益,堅持對達不到壽命周期的設備不予提前更換的原則。
領導下拉開序幕,截至3月6日13時,累計用時11天零17個小時,基本實現了預期的大修目標。下面將大修的具體情況進行總結如下:
一、大修的組織:
公司每年一度的大修工作在公司的領導下,進行了詳細的組織和分工,并制定了大修計劃網絡圖(祥見具體的內容),確定了相關負責人員的職責和具體工作內容,使得本次大修工作緊張有序、有條不紊。
二、大修的主要內容:
本次大修以回轉窯更換52米耐火磚為主線進行了詳細的分工,主要從工藝、機械、電氣等三個方面展開。工藝方面主要是進行更換窯52米耐火磚、蓖冷機耐火澆注料的施工、預熱器部分耐火磚以及澆注料的施工等;機械方面主要是生料磨的檢修、煤磨系統的檢修、蓖冷機的檢修、更換窯頭排風機轉子、更換窯頭護鐵、更換預熱器4、5級內筒、余熱發電對汽輪機進行大修等;電氣方面主要是對各大高壓電機進行維護、各主要的關鍵部位的電機進行更換前后軸承、對窯頭排風機以及高溫風機進行變頻節能改造等(各項檢修的具體內容詳見檢修計劃)。通過本次的大修工作,基本實現了檢修的目的。
三、大修的安全方面:
大修的安全工作在公司的統一領導下,采取了嚴格的安全防范措施,并與各外協施工單位簽定了安全施工協議,公司內部各項檢修內容各負責人員進行制定了安全技術措施。在具體的檢修過程中,加強施工的過程監督,每日通報和處罰各施工單位的安全情況。在以上各項安全措施實施的情況下,今年的大修期間沒有出現一起輕傷以上的安全事故。
四、本年度大修的得與失:
本年度大修成功的方面有:
1、本次生料磨的大修以公司生產部的人員力量為主、外部人員為輔成功地進行了生料磨的各項大修工作,不僅鍛煉了內部維修隊伍的素質,也為降低生料磨外協費用奠定了基礎。
2、成功進行了窯頭、窯尾內置柔性滾動密封改造的先例,為公司節能降耗和穩定生產奠定了基礎。
3、對蓖冷機高溫段細料側風機進行了風壓、風量的升級,提高了回轉窯的煅燒和適應能力。
4、在同力集團首先將高溫風機出風管道與增濕塔進行短接,對系統的穩定以及節能起到了促進作用。
5、對余熱發電的冷凝器采用了膠球在線清洗系統。
6、預熱器一級筒內筒長度增加400毫米,收塵效率的提高還有待進一步驗證。
本次檢修不足的地方有:
1、余熱發電的檢修沒能一次檢修成功,暴漏出我們對汽輪機的認識和掌控能力還需要進一步的提高。
2、有些設備的檢查和預防工作還需要進一步的提高,比如液壓擋輪和入窯斗提的檢查、高溫風機液偶等。
3、對預熱器5級旋風筒內部的嚴重結皮情況認識還不足,經化驗,主要是堿含量很高,有幾種原材料中堿氯含量都超標,再生產時,應該從原材料和控制方面加強。
4、對部分設備的狀態認識不足,造成檢修的不徹底,比如:入aqc鍋爐前的閥門需要進行更換軸以及閥板。
5、備件準備不夠充分,如:篦冷機臂梁、煤磨輥架、生料磨液壓缸、窯頭電收塵下拉鏈機等。
6、更換窯內耐火磚53米,直鎂磚用到26米,之后用尖晶石磚和高鋁磚,但是尖晶石磚導熱系數很高,窯筒體溫度高,散熱大,要考察采用新型的耐火材料來代替。
7、為消除紅河現象,延長篦板和盲板的使用周期,改了部分盲板為充氣盲板,但實際效果不好,考慮分區域強化北側供風冷卻的方案。
檢修過程發現問題新增加項目:
更換煤磨輥架、生料磨液壓缸、篦冷機臂梁等。
文檔為doc格式。
大修工作總結(模板16篇)篇九
20__年2月22日20時,豫鶴同力水泥有限公司每年一度的大修工作在公司的正確領導下拉開序幕,截至3月6日13時,累計用時11天零17個小時,基本實現了預期的大修目標。下頭將大修的具體情景進行總結如下:
一、大修的組織:
公司每年一度的大修工作在公司的領導下,進行了詳細的組織和分工,并制定了大修計劃網絡圖(祥見具體的資料),確定了相關負責人員的職責和具體工作資料,使得本次大修工作緊張有序、有條不紊。
二、大修的主要資料:
本次大修以回轉窯更換52米耐火磚為主線進行了詳細的分工,主要從工藝、機械、電氣等三個方面展開。工藝方面主要是進行更換窯52米耐火磚、蓖冷機耐火澆注料的施工、預熱器部分耐火磚以及澆注料的施工等;機械方面主要是生料磨的檢修、煤磨系統的檢修、蓖冷機的檢修、更換窯頭排風機轉子、更換窯頭護鐵、更換預熱器4、5級內筒、余熱發電對汽輪機進行大修等;電氣方面主要是對各大高壓電機進行維護、各主要的關鍵部位的電機進行更換前后軸承、對窯頭排風機以及高溫風機進行變頻節能改造等(各項檢修的具體資料詳見檢修計劃)。經過本次的大修工作,基本實現了檢修的目的。
三、大修的安全方面:
大修的安全工作在公司的統一領導下,采取了嚴格的安全防范措施,并與各外協施工單位簽定了安全施工協議,公司內部各項檢修資料各負責人員進行制定了安全技術措施。在具體的檢修過程中,加強施工的過程監督,每日通報和處罰各施工單位的安全情景。在以上各項安全措施實施的情景下,今年的大修期間沒有出現一齊輕傷以上的安全事故。
四、本年度大修的得與失:
本年度大修成功的方面有:
1、本次生料磨的大修以公司生產部的人員力量為主、外部人員為輔成功地進行了生料磨的各項大修工作,不僅僅鍛煉了內部維修隊伍的素質,也為降低生料磨外協費用奠定了基礎。
2、成功進行了窯頭、窯尾內置柔性滾動密封改造的先例,為公司節能降耗和穩定生產奠定了基礎。
3、對蓖冷機高溫段細料側風機進行了風壓、風量的升級,提高了回轉窯的煅燒和適應本事。
4、在同力集團首先將高溫風機出風管道與增濕塔進行短接,對系統的穩定以及節能起到了促進作用。
5、對余熱發電的冷凝器采用了膠球在線清洗系統。
6、預熱器一級筒內筒長度增加400毫米,收塵效率的提高還有待進一步驗證。
本次檢修不足的地方有:
1、余熱發電的檢修沒能一次檢修成功,暴漏出我們對汽輪機的認識和掌控本事還需要進一步的提高。
2、有些設備的檢查和預防工作還需要進一步的提高,比如液壓擋輪和入窯斗提的檢查、高溫風機液偶等。
3、對預熱器5級旋風筒內部的嚴重結皮情景認識還不足,經化驗,主要是堿含量很高,有幾種原材料中堿氯含量都超標,再生產時,應當從原材料和控制方面加強。
4、對部分設備的狀態認識不足,造成檢修的不徹底,比如:入aqc鍋爐前的閥門需要進行更換軸以及閥板。
5、備件準備不夠充分,如:篦冷機臂梁、煤磨輥架、生料磨液壓缸、窯頭電收塵下拉鏈機等。
6、更換窯內耐火磚53米,直鎂磚用到26米,之后用尖晶石磚和高鋁磚,可是尖晶石磚導熱系數很高,窯筒體溫度高,散熱大,要考察采用新型的耐火材料來代替。
7、為消除紅河現象,延長篦板和盲板的使用周期,改了部分盲板為充氣盲板,但實際效果不好,研究分區域強化北側供風冷卻的方案。
檢修過程發現問題新增加項目:
更換煤磨輥架、生料磨液壓缸、篦冷機臂梁等。
大修工作總結(模板16篇)篇十
20__年即將過去,新的一年又即將來臨。過去的一年里,在領導的大力支持、熱心幫忙下,在同事們密切配合下,本著踏踏實實做事,認認真真工作的原則,基本上完成了自我所承當的各項工作任務,個人思想政治素質和工作本事都取得了必須的提高。現將工作學習情景總結如下::。
一、從思想上:過去的一年里從思想上嚴格要求自我,加強學習,能夠完成領導交辦的各項工作任務。在工作的過程中,我深深體會到加強自我學習,提高自身素質的重要性,一個是向書本學習和上網查找相關資料,不斷充實自我,改善學習方法;二是向周圍的同事學習,虛心求教;三是向實踐學習,把所學的知識運用于實際工作中,在實踐工作中校驗所學知識,查找不足,提高自我。
二、從工作方式上:過去的主要工作就是搶修,整天忙忙碌碌,設備問題越來越多,不僅僅自我不簡便還時常耽誤生產。此刻在檢修和保養同時逐步構成做臺帳的習慣。設備檢修后都有檢修記錄和檢修臺帳,對經常發生故障的設備進行檢查,分析設備故障的主要原因,若是操作問題要求現場操作人員及時整改,對工藝要求上不適用的設備,與工藝人員、設備主管和保全小組成員討論后進行改型試用,是其故障率大大降低。以513a小組氧化釜移料泵為例子,原先使用的是wihf80-65-160開式葉輪襯氟泵,現場共計有8臺,檢修的頻率比較高。經過對多臺故障的泵機檢查總結后我們認為該泵在使用過程中打空泵的幾率比較高,同時由于氧化釜內盤管抱箍掉落也經常造成泵機發生故障。此刻已安排對每臺氧化釜的盤管抱箍進行改型更換并嚴格驗收,同時要求該泵機輸送過程中操作人員不得離開現場防止打空泵。并從設備堆場找到1臺az80-65-160整理后進行試用效果很好,目前這8臺泵機的檢修的頻次相當于之前的__。不但降低了設備維修的費用還減低了工人的勞動強度。
三、大修工作和技術改造工作:在今年公司效益不好的情景下,本著修舊利廢的原則,對大檢修突出主要設備和關鍵設備重點維修,同時在對20__年度大檢修后出現的主要設備問題進行分析改善了檢修的方式,20__年的大修工作比較成功。對工藝要求的技術改造優先利用設備堆場內閑置和老廠拆遷過來的舊設備。并將停車小組不使用的部分設備調濟使用。確保各項技改的設備需求。
四、經驗和教訓:過去的一年雖然學到了很多東西,取得了必須的提高,可是仍有很多不足之處,現總結如下:。
1.對設備管理比較粗糙,缺少細致的、連續的管理方法。
2.對檢修人員的管理比較松散。
3.對設備的潤滑保養做的還不全面。
寄望在以后的工作中總結成功經驗,再接再厲,發揮潛力,更好的為公司服務。
大修工作總結(模板16篇)篇十一
把20xx年檢修項目讓我們公司來施工,為此我們公司接到中標通知書后,在春節前就開始精心準備機具以及組織施工人員,為春節后及時檢修做好準備,本次檢修時間緊任務重,作業范圍面廣,組織人員比往年多。
下面我對中海瀝青(四川)有限公司20xx年大修情況,做一下簡單總結,本次檢修自20xx年2月1日開工到2月16日結束,總計16天的施工時間,整個檢修項目分為靜設備檢修和動設備檢修。
所更換的附件。我們當時的想法就是盡量把損失降到最低限度,在搶修的同時第一時間把這一質量事故匯報給我們的公司領導以及各項目部,總結經驗教訓。杜絕以后在檢修工程中類似情況的發生。
動設備檢修,由于今年是我們第一次進行動設備檢修,實踐經驗有限,開工后我們發現了一些問題,油泵機封密封不嚴,發現后我們及時更換密封件,沒有給生產造成影響。事后分析其原因,應該是因工期短,晚上交叉施工作業造成的。
本次檢修工程中所出現的諸多問題,歸納起來就是管理不到位造成的,我們應該承擔這次檢修中應該承擔的責任,對這次檢修暴露出來的問題我們要認真總結高度重視,提高我們的施工管理水平,讓每位職工都認識到檢修質量的重要性。
總結到此為止,感謝各位領導關心支持!
大修工作總結(模板16篇)篇十二
1.項目、投資完成情況。
完成跨區電網(國家電網公司總部資產)生產技術改造項目20項,投資3231.5萬元,完成年計劃項目的100%,投資的100%。
2.改造規模情況。
20__年,公司資產生產技術改造中,改造35千伏及以上輸電線路(含電纜)167.6公里、變壓器235萬千伏安、斷路器(含gis間隔)190臺、塔基692基、四小器(含互感器、避雷器等)496臺;完成改造10(20)千伏及以下線路(含電纜)0公里、配電變壓器0萬千伏安、斷路器(含開關柜、柱上開關、環網柜等斷路器設備)173臺。
跨區電網生產技術改造中,改造35千伏及以上輸電線路(含電纜)0公里、變壓器0萬千伏安、斷路器(含gis間隔)4臺、塔基31基、四小器(含互感器、避雷器等)16臺。
3.改造用途分布情況。
20__年,公司資產用于提高電網安全穩定水平的技改項目54項,投資34669萬元,占公司資產投資的33.8%;用于提高電網輸送能力的技改項目7項,投資1700萬元,占公司資產投資的1.6%;用于提高設備可靠性的技改項目59項,投資44222萬元,占公司資產投資的43.1%;用于提高電網經濟運行水平的技改項目0項,投資萬元,占公司資產投資的0%;用于其他技改項目6項,投資22000萬元,占公司資產投資的21.4%。跨區電網用于提高電網安全穩定水平的技改項目18項,投資2397萬元,占跨區電網總投資的74%;用于提高電網輸送能力的技改項目0項,投資0萬元,占總全年投資的0%;用于提高設備可靠性的技改項目1項,投資706萬元,占跨區電網投資的22%;用于提高電網經濟運行水平的技改項目0項,投資0萬元,占跨區電網投資的0%;用于其他技改項目1項,投資128.5萬元,占跨區電網投資的4%。
4.改造專業分布情況。
20__年,公司資產電網一次設備改造項目96項,投資48371萬元,占項目的76%,投資的47%;二次系統改造(包括繼電保護及安全自動裝置、調度、通信、自動化)項目28項,投資46220萬元,占項目的22%,投資的45%;發電設備改造項目0項,投資0萬元,占項目的0%,投資的0%;零購項目2項,投資8000萬元,占項目的1.5%,投資的7.8%;其他改造項目0項,投資0萬元,占項目的0%,投資的0%。跨區電網一次設備改造項目15項,投資2162萬元,占項目的75%,投資的67%;二次系統改造(包括繼電保護及安全自動裝置、調度、通信、自動化)項目4項,投資941萬元,占項目的20%,投資的29%;零購項目1項,投資128.5萬元,占項目的5%,投資的4%;其他改造項目0項,投資0萬元,占項目的0%,投資的0%。
5.改造主要成果情況。
(1)電網系統改造方面。
打開了0個500/220千伏電磁環網;消除接入220千伏及以上電網出力受阻電廠0座;完成各電壓等級電網輸送能力工程7項,提高電網輸送能力68.5萬千瓦,其中500(330)千伏電網工程0項,提高電網輸送能力萬千瓦,220千伏電網工程0項,提高電網輸送能力0萬千瓦,110千伏及以下電網工程7項,提高電網輸送能力68.5萬千瓦。
(2)電網一次設備改造方面。
更新改造不滿足安全運行要求的變壓器235萬千伏安,其中鋁線圈變壓器改造4萬千伏安,薄絕緣變壓器改造4萬千伏安,抗短路能力不足的變壓器改造227萬千伏安;缺陷頻發的高能耗變壓器改造0萬千伏安。
更新改造不滿足運行要求的斷路器121臺,更換遮斷能力不足的斷路器28臺。更新改造不滿足運行要求的輸電線路167.6公里,其中更換耐熱導線0公里。
輸電線路防雷改造12條,48公里,投資267萬元;輸電線路防舞動治理改造0條,0公里,投資0萬元;輸電線路防風偏改造0條,0公里,投資0萬元;輸電線路差異化改造3條,11公里,投資758萬元。
(3)電網二次裝備改造方面。
更新改造微機保護442套,公司保護微機化率100%;更新改造安全自動裝置101套;更新改造通信裝置套;更新改造自動化裝置41套;更新改造光纜183公里。
(4)電網智能化改造方面。
完成電網智能化改造技改項目2項,投資4298萬元,其中:完成2座變電站智能化改造,投資4298萬元;完成調控一體化改造0項,投資0萬元。
(5)生產裝備購置方面。
完成工器具購置54套,投資1267萬元,其中帶電作業工器具18套,安全工器具20套、其他生產工器具16套。
(6)跨區電網技術改造主要成果。
更新改造跨區電網不滿足運行要求的變壓器75萬千伏安、不滿足運行要求的斷路器2臺。輸電線路防雷改造0條,0公里,投資0萬元;跨區電網輸電線路防舞動治理改造0條,0公里,投資0萬元;輸電線路防風偏改造0條,0公里,投資0萬元;輸電線路差異化改造0條,0公里,投資0萬元。
更新改造跨區電網繼電保護及安全自動裝置17套、自動化裝置0套、通信裝置2套、光纜0公里。
完成生產車輛購置0輛,投資0萬元;儀器儀表購置13套,投資128.5萬元;工器具購置0套,投資0萬元。
6.技術改造主要設備退役情況。
(1)主要設備退運情況。
生產技術改造退運110(66)千伏及以上變壓器2臺,容量151.5兆伏安,其中因電網發展增容退運1臺,容量31.5兆伏安;因電網發展提高技術參數退運0臺,容量0兆伏安;因存在嚴重缺陷退運1臺,容量120兆伏安;因事故損壞退運0臺,容量0兆伏安;其他原因退運0臺,容量0兆伏安。退運變壓器已異地使用0臺,容量0兆伏安;留作備用0臺,容量0兆伏安;退役臺,容量0兆伏安。
生產技術改造退運110(66)千伏及以上斷路器48臺,其中因電網發展需提高技術參數退運4臺;因存在嚴重缺陷退運44臺;因事故損壞退運0臺;其他原因退運0臺。退運斷路器已異地使用32臺;留作備用8臺;退役8臺。
生產技術改造退運110(66)千伏及以上隔離開關67臺,其中因電網發展需提高技術參數退運11臺;因存在嚴重缺陷退運56臺;因事故損壞退運0臺;其他原因退運0臺。退運隔離開關已異地使用42臺;留作備用6臺;退役19臺。
注:統計范圍為生產技術改造相關設備。退運設備特指發生退出運行位置動作的設備;留作備用設備包括作為生產備用及已計劃在其他地點使用但尚未安裝的設備;退役設備特指退役報廢設備。
(2)主要設備退役情況。
生產技術改造退役110(66)千伏及以上變壓器2臺,容量151.5兆伏安,平均運行壽命25年。其中:因存在嚴重缺陷退役1臺,容量120兆伏安,平均運行壽命24年;因事故損壞退役0臺,容量0兆伏安,平均運行壽命0年;其他原因退役1臺,容量31.5兆伏安,平均運行壽命26年。
生產技術改造退役110(66)千伏及以上斷路器8臺,平均運行壽命25.5年。其中:因存在嚴重缺陷退役8臺,平均運行壽命25.5年;因事故損壞退役0臺,平均運行壽命0年;其他原因退役0臺,平均運行壽命0年。
生產技術改造退役110(66)千伏及以上隔離開關19臺,平均運行壽命24年。其中:因存在嚴重缺陷退役19臺,平均運行壽命24年;因事故損壞退役0臺,平均運行壽命0年;其他原因退役0臺,平均運行壽命0年。
1.項目、投資完成情況。
20__年,公司資產共完成生產設備大修1346項,166210萬元,完成年計劃項目的100%,資金的100%。
跨區電網設備大修19項,1287萬元,完成年計劃項目的100%,資金的100%。
路器(含開關柜、柱上開關、環網柜等斷路器設備)1165臺;完成修理繼電保護及安全自動裝置177套、調度系統38套、通信設備98套、自動化裝置85套、光纜381公里。
跨區電網生產設備大修中,完成修理35千伏及以上輸電線路(含電纜)870公里(輸電線路防舞動治理150公里、防風偏治理0公里)、變壓器0萬千伏安、斷路器(含gis間隔)40臺、塔基105基、四小器(含互感器、避雷器等)102臺;完成修理10(20)千伏及以下線路(含電纜)0公里、配電變壓器0萬千伏安、斷路器(含開關柜、柱上開關、環網柜等斷路器設備)0臺;完成修理繼電保護及安全自動裝置0套、調度系統0套、通信設備0套、自動化裝置0套、光纜0公里。
3.大修專業完成情況。
20__年,公司資產電網一次設備大修項目1005項,資金131496萬元,占項目的75%,資金的79%;二次系統(包括繼電保護及安全自動裝置、調度、通信、自動化)大修項目170項,資金19603萬元,占項目的13%,資金的12%;發電設備大修項目0項,資金0萬元,占項目的0%,資金的0%;其他改造項目171項,資金15111萬元,占項目的13%,資金的9%。
跨區電網一次設備大修項目10項,資金883萬元,占項目的53%,資金的69%;二次系統(包括繼電保護及安全自動裝置、調度、通信、自動化)大修項目6項,資金260萬元,占項目的32%,資金的20%;其他改造項目3項,資金144萬元,占項目的15%,資金的11%。
二、主要完成工作。
1.生產技術改造管理方面工作開展情況。
(1)完成技改大修項目計劃的編制、審核及下達,并根據國網公司審查意見,對計劃進行了修改完善。
(2)完成技改“十二五”規劃編制。根據國網公司統一部署,組織開展進行了“十二五”技改規劃報告編制,對技改規劃項目進行評審,經各專業討論后上報國網公司。
(3)pms系統正式運行,實現了工程項目的信息化管理。根據國網公司生產信息化建設工作統一安排,8月份完成了pms技改大修模塊的開發工作,并將20__年技改大修項目計劃錄入到系統中,“十二五”技改規劃項目、20__年技改大修項目計劃等都已通過pms系統向國網公司進行數據報送,實現了技改大修的項目儲備、計劃審核、資金規模統計分析、月度報表等環節的信息化管理。
(4)開展了技改大修標準化管理體系編制工作。為加強標準化、精益化、規范化管理,結合我公司工程管理工作的實際,對工程管理制度進行了梳理后確定了15項技術改造管理標準和11項大修管理標準的制訂工作,目前已經完成了標準化體系的初稿編制,正處于征求意見階段,將在20__年的工程管理中將貫徹執行。
目管理、資料歸檔、竣工驗收、結算審計、資金使用等環節進行檢查,對檢查中發現的問題進行整改,提高了項目單位規范管理的意識。
(6)完成20__年、20__年技改限上項目的可研審查工作。參加了國網公司組織的20__年12個、20__年17個技改限上項目的審查,并根據審查意見進行修改、完善。
(7)完成20__年技改大修綜合計劃調整工作。根據國網公司安排,20__年技改大修綜合計劃進行了調整,對原技改計劃的8個項目進行了資金調整、取消了15個項目計劃、新增加了應急指揮中心建設等11個項目,調增了20__年技改項目資金24602萬元。
(8)完成跨區電網項目審查、計劃編制等工作。下發了20__年跨區電網項目審查意見,向國網公司報送了跨區電網項目計劃建議,組織超高壓公司參加了國網公司對20__年跨區電網項目的評審,按照國網經研院審查意見,對濰坊站500kv淄濰線高抗器更換項目進行了修改完善。
2.生產技術改造技術方面工作開展情況。
(1)與電網建設規劃結合,縮短配電網供電半徑,提高負荷轉供能力、提高電網電壓無功控制能力;認真處理電網技術改造與基本建設等工作的關系,以基本建設促進電網快速發展,以技術改造促進電網完善與挖潛,做到統籌協調,共同推動電網發展。
(2)降低變電站短路電流水平,提高設備短路容量,改造不滿足電網動熱穩定要求的設備;逐步實現保護雙重化配置,對老舊運行不可靠的繼電保護、安全穩定自動裝置進行更換。加大電網分析力度,研究互聯電網穩定特性和交直流混合系統的相互影響,加強電網運行風險預警,重點抓好臨時方式、過渡方式、檢修方式和特殊方式的風險預控。
(3)加強輸電線路抗冰、防污、防雷、防風、防舞動等差異化改造,開展輸電線路抗冰、防污、防雷、防風、防舞動的科技攻關,研究自然災害對線路和變電站內設備造成的潛在影響。進一步加大電力設施保護力度,認真研究行之有效的電力設施防外力破壞的技術手段;加高改造跨越距離不足、易受車輛撞擊的線路桿塔;加大防盜技術的應用范圍,對重點設備進行加固,提高防護等級,提高電力設施防外力破壞的能力和水平。
(4)加強對改造家族性或先天性缺陷較多、不滿足反措要求設備的改造力度,對老化嚴重、超過壽命周期的設備以徹底更換為主,在設備狀態評價的基礎上,有計劃地分步對接近使用壽命的設備進行更新改造。加快更新改造設計水平低、制造工藝落后、耐污等級低、故障率高、威脅電網安全運行的老舊設備,及時消除電網安全隱患。
(5)解決因輸電設備容量不足造成的電網“卡脖子”問題,對負荷增長迅速地區,提高負荷預測準確性,及時進行主變增容改造或從電網結構上考慮負荷轉供,確保電力“送得出、落得下、用得上”。
(6)加大電網節能減排投入,重點開展高損耗輸變電設備更新,推動s7及以下高損耗配電變壓器改造;加強對無功補償的配置,合理設計無功容量,提高功率因數。采用新型節能產品,減少架空線路鐵質金具渦流損耗,降低線損;合理規劃、優化線路通道,解決線路迂回供電問題,縮短供電半徑。
(7)嚴格把好設備入網關,禁止存在家族性或先天性缺陷輸變電設備入網運行,降低檢修成本、能耗成本、環保整治成本,減少后期改造的工程量,提高改造資金的利用效益,堅持對達不到壽命周期的設備不予提前更換的原則。
大修工作總結(模板16篇)篇十三
我于20__年8月9日來到公司工程技術部工作,初來乍到,雖然我的工作崗位和角色發生了很大變化,但在領導的關心和同事的幫助下,憑著自己的專業基礎和工作經驗,加上刻苦鉆研和學習,很快適應了工作環境,深刻感受到了工作的緊張和忙碌,也體會到了這份工作帶給我的快樂和自豪,現就談談我對g110公路的一些看法。
一、g110橋面鋪裝早期病害分析的一點個人看法。
1、按損壞形式(推移、壅包)可初判為鋪裝層內部產生較大剪應力,引起不確定破壞面剪切變形,由于鋪裝層與橋面板間結合面粘結力差,抗水平剪切能力較弱,在水平方向上產生相對位移發生剪切破壞,產生推移、壅包病害。
2、冬季除雪撒鹽,雪融后鹽水滲透至鋪裝層,產生對混凝土鋪裝層腐蝕現象。
3、4cm厚sma—13級配控制不嚴,孔隙率較大,透水性較強,橋面雨水滲透到橋面鋪裝層,產生冬春凍融破壞。
4、山區路段處于嚴寒地區山區重載公路,近年降雪較大,據同事介紹為達到快速開通的目的,灑布了大量的除雪鹽。融化的鹽水必然要滲透于鋪裝層,腐蝕后形成活動層,遇水形成灰漿,加之重載外力車碾壓造成鋪裝層剝蝕。
5、渠化交通、重車破壞導致交通荷載累積,造成局部路面疲勞開裂。
二、針對病害應采取的一些預防措施1、優化設計。
1、瀝青面層層間應使用防水材料,無論是何種瀝青混合料,必然有一定的空隙率存在,就會遭受一定的水破壞。在瀝青面層表面涂上防水材料,形成一種不透水的薄膜封層,能使瀝青面層中因降雨、剎車而聚集的水大大減少。
2、嚴格控制超載車輛,公路管理部門應該對超載車輛進行強制卸載后方可放行,并在入口處設卡不得讓超載車輛進入公路。
3、瀝青瑪蹄脂碎石混合料sma—16的抗車轍性能要優于sma—13,由于g110為重載貨運公路,設計路面4cmsma—13建議改為sma—16。
4、增設山區段路面層排水設施,以利于瀝青混凝土下滲水的排出,降低水破壞的影響。
三、對g110公路工程質量的一點看法。
在山區段大修過程中我發現公路隧道的外觀質量不盡人意,主要表現在洞身二次襯砌混凝土表面有麻面;混凝土施工縫處理不好影響外觀質量;模板縫及錯臺較大;洞內水溝蓋板翹曲、松動;懷疑隧底有少量冒水(洞內混凝土路面局部有少量積水,由于大車行駛要使用剎車水,不能明確肯定積水為隧底冒水);洞門外裝飾的干掛大理石板有局部脫落現象,值得肯定的是洞內防排水質量較好,雨后在隧道內通行未發現滲漏水的問題,能夠做到“拱部不滴水,邊墻不淌水,安裝設備之孔眼不滲水”的要求。
總之,瀝青混凝土路面病害的產生有多方面的因素,有設計方面的原因,也有施工方面的原因。以上是我個人的一些粗淺的看法,有不當和錯誤之處敬請領導和同事提出批評,此次大修對我也有很大啟發,我決心在二期工程建設中加強施工現場管理、提高現場施工質量,嚴格要求施工單位規范施工,盡量在提高瀝青路面使用性能的同時,延長使用壽命,提高公司的投資效益。
大修工作總結(模板16篇)篇十四
20xx年是我廠生產、大修、建設任務最重的一年,同時也是對全體人員的考驗和鍛煉的一年。10月初,我廠首次進行年度大修,在本次大修工作中,全體員工充分發揮吃苦耐勞、任勞任怨,自主加班以大局為重的敬業精神。積極組織人力、物力,統一安排、統一指揮,分工明確。為了在設備停車期間如期保質完成檢修任務,我們根據檢修工作量,制定了嚴格、細致的檢修進度表與日常檢修工作內容。本次大修檢修及技改項目共100余項,完成率100%。在檢修過程未發生一起安全事故,檢修任務順利完成了。
一、現場檢修主要內容
1、水汽車間主要檢修項目
(1)1#、4#循環泵在停泵時,在把進出口閥全部關閉的情況下,不能自主停車,因為出口閥及進口閥全部內漏。在停車檢修時對1#、4#循環泵的進出口閥進行更換,同時更換了4#循環泵機封。
(2)對循環水中的循環量少,原計劃更換噴頭,但停機后發現涼水塔水管積有大量的泥沙,堵塞管道截面達三分之二以上。確定檢修方案后,公司領導親臨現場督促指導,經過五天加班加點連續奮戰,將涼水塔存在的問題完全解決。
后使用效果良好。
(4)對鏈斗除渣機磨損嚴重的滾輪進行更換,并對磨損嚴重的軌道進行更換,并對軌道進行找正、保證設備的長期穩定運行。
(5)對停下的2#、3#鍋爐本體進行了徹底地檢查:
1) 2#爐本體主要更換了兩根二次風管及80個風帽,對爐膛內落煤口處的澆注料進行補修,對爐膛內水冷壁管及尾部煙道過熱器支吊管及省煤器管進行了測厚,保證2#爐開車后平穩運行。
2) 3#爐本體主要更換了3#爐爐膛的250個風帽及落渣管的擋圈,并對爐膛內水冷壁管、尾部煙道過熱器支吊管及省煤器管進行了測厚檢測。檢修后3#爐的運行達到了工藝要求。
對2#、3#爐的全部輔機進行了檢查,主要檢修了2#、3#的給煤系統、除渣系統及氣力輸灰系統,并對兩臺鍋爐的一次風箱出口進行了加固,并對兩臺返料風機的進口濾網進行更換,對輸煤系統9個滾筒的18盤軸承進行清洗及潤滑。
2、工藝車間主要檢修項目
(1)壓縮機循環水上水改造。壓縮機稀油站冷油器經常發生堵塞,為保證設備穩定運行,每臺壓縮機上水增加y型過濾器,并增加旁路。消除了冷油器的堵塞現象。
管燒壞。大修期間對測溫點套管進行更換。保證了轉化爐爐膛穩定的準確監控,為生產工藝指標的良好提供了保障。
3、空分車間主要檢修項目
(1)空壓機軸承箱漏油嚴重、潤滑油站儀表接頭處漏油。拆卸軸承壓蓋后,發現原裝期間前、后支撐軸承壓蓋處缺四條壓緊螺栓,止推軸承壓蓋處缺四條壓緊螺栓,致使每次開車過第一臨界時,振動值達到跳車值,必須拆除聯鎖保護,現對支撐軸承進行測量后,進行了整改。開車時,不切除聯鎖保護可越過臨界轉數,保證了設備的安全運行。
(2)氧壓機組五臺氣體冷卻器在運行過程中,換熱效率降低,氣體溫度超過工藝指標,對冷卻器進行抽芯,發現污泥成堆,水垢也非常嚴重,空分車間用高壓水槍對污泥進行沖洗,最后進行化學清洗。設備開啟后,換熱率提高,比檢修前溫度降低20℃,符合工藝運行指標。
(3)更換冷凍機組蒸發器。因冷凍機組蒸發器出現內漏現象,嚴重影響換熱效率。在沒有備機的情況下,10月份停車大檢修期間進行了更換,恢復了正常的運行狀態并對內漏的蒸發器進行了打壓堵漏且存入庫房作為備件。
4、機電儀車間主要檢修項目
(1) 鍋爐除渣倉鏈斗除渣機現場控制箱由現場移位到除灰配電室,便于操作、檢修,避免粉塵污染,減少了電氣事故的發生,減低了元器件的損壞率。
(2) 檢查、封堵高壓室內電纜橋架和開關柜內電纜進、出線孔洞。
(3) 儀表檢修班組對氧壓機、空壓機(汽輪機、壓縮機)組部位的所有振動、位移、溫度測點的檢修、安裝與調試。
(4) 儀表檢修班組在山焦技術人員的指導下對空壓機熱井液位報警點的.添加,后臺系統的調試圓滿的完成。
(5) 儀表檢修班組對冰機a/b號泵畫面報警點的添加,順利的完成。
(6) 對罐區儲罐增設進口切斷閥,并增加液位計。
(7) 除氧器a、b液位調節閥更換為氣動調節閥,蒸汽調節閥更換為氣動調節閥 。
(8) 工藝區域全部伴熱進行修整、保養,部分儀表管增加蒸汽伴熱,為過冬做好準備。
(9) 大檢修期間機修全體員工的共同努力下11天時間順利完成了空壓機、氧壓機、合成氣壓縮機、焦爐氣壓縮機這些大型設備的各項檢修任務。
二、 工作中經驗及不足
1、大修中的經驗:
(1) 8月初公司領導及設備系統專業人員根據設備實際運行情況確定檢修內容。由于檢修所需備件加工周期長,公司提前預定備品備件,為檢修工作按時展開提供條件。
(2) 9月初對每項大修方案、勞動配置、進度安排、工器具
大修工作總結(模板16篇)篇十五
xx橋吊電氣大修工作由xx負責。班組安排設備負責人xxx負責整個工程項目,其他班組成員進行配合。
1、做好安全措施。分離#2橋吊與#2棚電源連接。提供檢修電源。
2、拆除5個電機接線,吊裝電機。
3、對6個控制柜、兩個聯動臺、兩個端子箱接線做記號并拆除。
1、對電機進行保養。主要對定子繞組清洗、加絕緣漆并進行烘干,對轉子繞組進行保養、更換進口軸承。其中檢查發現起升電機定子繞組損壞,對電機繞組進行檢修。測量各個電機絕緣都達到200兆歐以上,達到檢修效果。
2、組裝6個控制柜。這也是整個檢修過程中工作量最大、要求最細致的部分。全部更換柜內開關、接觸器、繼電器、plc模塊、端子排、電纜、制動單元,更換起升、開閉變頻器,對大車、小車變頻器進行保養、對主接觸器進行保養、對28個制動電阻進行保養,安裝控制柜散熱風扇,對控制電纜重新打印標簽。
3、更換3個端子箱。在新端子箱里安裝端子排、開關及空調電源插座,對端子箱進出電纜頭進行維護。
4、更換小車滑車15個。拆除舊滑車、對新滑車軸承進行加油后,再進行安裝。更換滑車保護鋼絲繩。
5、更換電纜和限位開關。對安全門、大小車限位、聯動臺到控制柜控制線、照明動力電纜、大小車和安全門8個限位開關進行更換并對各線套上新的標簽。
6、更換機上電纜蓋板。對機上沿線電纜蓋板進行更換并固定。
7、更換兩個聯運臺。就位聯動臺、根據控制線路原理進行接線,、安裝警鈴開關及警鈴。
8、就位電機。對各電機進行就位并進行接線。
9、檢修機上照明。更換機上探照燈、照明變壓器、對電纜進行檢查。
10、就位控制柜。更換控制柜兩條固定架、固定好控制柜、核對各電纜兩端接頭、對控制柜進出線進行接線、對柜內外進行封堵。
1、恢復#2橋吊與#2棚滑線的連接。主要恢復該處滑線連接及機上三相受電器。
2、空載試驗。一次性試驗主回路合閘正常、空載試驗各控制回路正常、照明及空調正常。存在新換的聯動臺內外繩操作手柄一高一低,同時間隙相對較大,不便于司機操作。對內外繩操作手柄把手進行更換。
3、負載試驗。抓斗帶煤上升時存在漏煤現象,檢查發現開閉油泵工作不靈敏,動作相對較慢,停止時造成不同步現象。更換開閉油泵后工作正常;小車在減速時,變頻器報過壓故障,檢查發現變頻器內置制動電阻受修前電機燒毀影響損壞,不能消耗電量所致。更換內置制動電阻后工作正常。
#2橋吊電氣大修過后,主要解決了以下問題:電機使用壽命延長、控制柜腐蝕及封閉、柜內元件老化及標示不清、起升開閉變頻器工作不穩定、聯動操作不靈敏、機上控制電纜老化、小車滑車不靈活等問題。
在整個檢修過程中,時間長、檢修項目多、人員少的情況下,電控班高度重視施工安全及施工質量。施工人員嚴格按照施工方案進行,在檢修時能夠本著負責、細心的態度對待。在全部更換控制線的條件下,能夠做到空載試驗正常。對負載試驗時,能夠及時查找存在問題并進行解決。對#2橋吊大修工作交出滿意答卷。
xxx
20xx年xx月xx日
大修工作總結(模板16篇)篇十六
20xx年設備部的工作已經接近尾聲,回顧即將過去的一年,在部門經理和主管的指導幫助下,我的業務技能突飛猛進,同時在經理和主管的直接領導下,工作開展的也比較順利,作為設備部的一個設備員首先提高自身技能,才能更好的工作,為了使自己的技能更上一個階梯,現總結個人一年來的工作以便更好的開展明年的工作:
檢查xx系統內熱交換器有無裂痕漏水現象;
檢查冷水機工作有無報警;
檢查焚燒爐燃氣壓力、水壓力、工作溫度是否正常,馬達有無噪音;
檢查脫水機壓差是否在范圍內,有無報警(如有報警根據故障解決);
檢查脫水區的電機是否運轉正常(現xx區一臺電機運轉有異常我一直在監控);
檢查鏈條線是否運行正常;
檢查空壓房內的x臺空壓機和x臺干燥機的壓力、溫度和工作運行的情況;
檢查蒸汽房、軟化水房內的水溫、水壓的運行情況并查看電機水泵是否運轉正常。經過整個噴涂線過程設備的巡檢讓我時刻掌握每臺設備的運行狀況,并根據每臺設備的實際情況來開展維護保養工作,從而延長設備的使用壽命,降低生產維修成本,最終最大限度的提高企業效率。
除了對設備的檢查外,我還提倡設備維護人員和生產操作人員的良好互動,力求做到設備缺陷早期發現、及時檢修,充分摸透每臺設備的脾氣和病灶,以利于快速、有預見性的開展設備維護工作,并對易損易耗件重點跟蹤和備件庫存。對設備的各個加油點周期性做潤滑工作,這樣就不會因為潤滑不好造成設備磨損而增加故障率。對于噴涂線各個噴房的'排風風機我不但每日檢查而且還定期用紅外測溫儀監測風機的機軸和電機馬達的溫度并形成記錄。不僅如此,我對噴涂線的所有軸承、皮帶、水管管件、濾網慮棉、水泵密封等常用的東西做好記錄并跟蹤庫存,以便在維修更換時更加及時、迅速。也配合部門領導制作了設備的作業指導書、保養規程、設備運轉、巡查維修保養記錄等。
對于在公司正常生產時我發現的故障隱患如果能及時解決的都已經及時排除,有些需要停線時解決的都先寫下來并在第一時間排除,解決不了的就向經理和主管請教,比如年中的時候對我平時監測的噴房排風風機發生振動,在經理的帶領下全部風機做了校正平衡后故障隱患解決。對于反滲透設備電導率高的現象,我加強觀察并增加清洗的次數,并更換了過濾器濾芯效果明顯。
我認為工欲善其事,必先利其器,君若利其器,首當順其治。我們每一名設備維修員只有嚴格加強設備管理和保養工作,改變設備維修的被動局面,才能使生產正常運營。經過近兩年的設備維修工作,在經理和主管的細悉心培訓下,我的技能和入廠時相比發生了翻天覆地的變化,自己也利用書籍和網絡查詢了所屬設備的相關資料,盡可能地多去了解和掌握它們的性能、安全規程和維修保養等方面。同時自己也加強電工方面的的學習,爭取使自己在機械、電氣維修領域都能獨擋一面。
通過自身維修水平的提高,努力在設備維修成本上節省開支,如對已損壞價格昂貴的部分進行分解修理使修理工作細致到元器件,縮小故障范圍,用最低的維修成本修復設備,避免直接更換新的備件。減少設備外修次數,加大內部修理力度。對于設備維修,通過變更保養頻率保證設備的使用性能,減少故障停機時間。
總結,作為公司設備部的設備員,自己有責任、也有信心不斷加強學習,提升自身維修技能,圍繞公司制定的年度目標,求真務實積極工作,全力配合直接領導和生產部門的工作,同時,加強同事間的配合,提高相互協作能力,使班組部門更加團結、更富有戰斗力,在今后的工作中我相信自己有能力、有信心在部門經理的帶領下勇于面對困難、迎接挑戰,不斷完善自己,并在新的一年里不斷前進!